責編·作者:夏富青 汪曉東
近日,銅陵有色銅冠冶化分公司舉辦2020年度QC小組活動成果發布會,對通過初審的7項QC成果進行了發布,每年預計可創效逾100萬元。
該分公司今年來以QC技術攻關活動為載體,要求各基層QC小組在學習力、思考力、執行力上下功夫,貫徹落實安徽省國資委對標世界一流管理提升要求,結合集團公司 “管理提升年”活動開展,從“優化管理、穩定生產、提高設備開動率水平、提升效益”著手,盯重點、解難題,出成果、創效益,推動公司安全高效生產。
在實際工作中,該分公司QC小組選題立足生產實際,緊盯生產工藝、設備檢修、運行維護、5S管理等方面工作,查找分析生產經營、降本增效和風險隱患等存在的問題原因,提出對策、進行實踐、優化改造,有力提升現場設備設施可靠性。如該分公司球團車間QC小組課題“降低球團系統膨潤土配比”,利用高壓輥磨提高原料比表面積,針對不同的原料品質科學調整配比率,通過強化工藝操作,在實現減少膨潤土用量的同時,有效降低系統揚塵等環保風險,每年減少65萬元原料成本。
該分公司硫酸車間QC小組,為了降低硫酸脫硫尾氣中硫酸霧含量,將硫酸霧含量控制在每立方米5毫克的現行標準之內,QC小組成員動腦筋、出妙招,自己動手、制作小工具,采取更換失效的絲網捕沫器、合理調節循環液PH值、提高電除霧的運行電壓等措施,活動實施后的6個月里,保證了生產系統的平穩運行,硫酸霧的排放量平均降低了80.76%,每年直接降低維修成本近10萬元。